我厂400 t/d线玻璃生产线于1996年投产, 2002年进行第一次冷修,在冷修时采用放玻璃水进 行凉窑,第二次冷修改造是在2008年元月,因突发 冰灾造成停电导致提前冷修。玻璃水池和放玻璃水 槽均未清理和修砌好,所以采用冷冻玻璃液进行凉 窑的办法,经过技术方案讨论和生产实践,冷冻窑 方案取得了良好的效果,之后我厂500 t/d线窑炉冷 修也采用了此方法。现将我厂400 t/d线窑炉冷修改 造的具体内容简介如下:
2冷冻窑与放玻璃水凉窑具体操作
2.1冷冻窑具体操作
(1)首先停止投料,并撤出投料机及窑内所 有冷却水包等设备,并相应提高玻璃拉引速度。
(2)冷冻窑前对液位作出相应调整,液位变化 情况如下:由35 mm下降到83 mm,再下降到220 mm。
(3)根据窑内玻璃液温度的变化情况,关闭 各小炉油量,并撤出小炉下所有油枪,对重油管路 进行吹扫,确保投产后能正常使用。
(4)根据窑内温度下降趋势的情况,考虑到在 降温过程中不会对窑体产生较大的影响,全部提起总 烟道闸板及各小炉闸板,并打开窑炉所有操作孔、观 察孔、烤窑孔,开启微调风机,提高冷却速度。待窑 内温度在逐步降低时,停钢碹碴风机、池壁风机及吊 墙风机,使窑炉完全处于自然冷却状态。
(5)当锡槽内玻璃液拉完后,断头子,停辊 道及退火窑各风机设备。
(6)在上述各项工作操作的同时,加强了对 窑炉池壁砖、钢结构、砖结构及大碹等重点部位的 检查,及时组织人员收紧大碹拉条。
2.2放玻璃水凉窑的具体措施
(1)先将卡脖水包和水平搅拌管抽出,用耐 火砖将水包孔和搅拌管孔封好,继续为冷却部和池 壁保温,增加冷却部温度。
(2)放水前提前16h停止配料,并点火烘烤玻 璃水沟,温度达300 t左右。
(3)开始停投料机,并撤出,用盖板砖封好 投料口,再用保温棉保好温。
(4)放水前2h开大6#小炉油量,提高7»小炉碹 顶温度并逐步减小调温风量,提高冷却部玻璃液温 度,增大窑压,将窑内温度提高到预定值。
(5)抬起拉边机并抽出,将安全闸板推到 位,关调温风。
(6)撞开放水孔,在放玻璃水过程中保持原有 工艺参数,逐步关小1% 2Vj、炉油量和池壁风机,当 玻璃水快放尽时,关闭池壁风机,并减小各小炉油 量,让窑炉降温,后用塞子砖堵死放水孔。
(7)停止各小炉油量,并撤出小炉下油枪, 对油管路进行吹扫,停助燃风机,放下大闸板和窑 压闸板,停余热锅炉引风机,同时落下各支烟道闸 板,将烟交机闸板提至中间。
(8)窑内停火后,将窑上所有观察孔堵严, 让窑体自然降温,并关小两格钢碹碴风机。
(9)预定IV〗、炉碹温在850 T时关小钢碹碴风 机,750 ”时关闭。1•小炉碹温降至630 1时,停吊 墙风机,之后打开1楼扒渣门、2楼热修门,强制冷
①池壁砖南侧炸裂3块,北侧炸裂4块。
②培化部大碹、蓄热室、卡脖、冷却部大碹、 池底等未出现异常现象。
③大碹澄淸区胸墙、冷却部等因冷却收缩,胀 缝都较宽,塞缝砖及泥料都掉落。
(2)放水凉窑的变化情况
①窑炉变化较大的主要在炉之间,由于 窑压达30~35Pa,造成钢碹碴下、小炉侧墙、池壁 间隔砖等热补料脱落,由于凉窑砖体收缩而使大 碹、胸墙等裂缝增大。
②池壁砖上沿挂钩砖炸裂处较多,裂缝较大。
③冷却部前后山墙与碹顶之间胀缝和尾部第 1节胀缝有轻微开裂现象。
3冷冻法与放玻璃水凉窑法的比较
冷冻法凉窑与放玻璃水窑相比有如下优缺点:
①冷冻法凉窑操作时间短,从停投料到窑体自 然冷却状态只需40 h;而放玻璃水凉窑从停投料到 完成放玻璃水需76 h才能完成。
②从成本上对比,冷冻法凉窑从停投料到到窑 炉停火只需lh,实际耗油3 t;而放玻璃水凉窑从停 投料到窑炉停火需要16 h,实际耗油48 t,燃料成
高。
③冷冻法凉窑操作简便,安全可靠,不需要玻 璃水沟及玻璃水池;而放玻璃水凉窑要准备好玻璃
水池,•烧烤好玻璃水沟,■确保循环水量,放水孔人 员操作安全风险高 ,
④冷冻法凉窑整个窑池内玻璃液约1 2001,再 清理时间长(12*1),人员多(60人/(1),而放玻璃 水凉窑整个窑池内凉玻璃液约400t,清理时间相应 较短(4d),人员也相应减少(50A/d)。
⑤冷冻法凉窑在清理池壁处和池壁砖表面上凉 玻璃时易造成砖表面破损(液位高约1000mm); 而放水凉窑液位低(约200 mm),池壁砖表面平 整,且不易造成破损。
4结语
采用先冷冻窑内玻璃液再清除的方法进行窑炉 冷修,达到了投资少,操作简单,且节约费用,但 冷修工期变长。同时不需要预先设置玻璃水沟和玻 璃水池。实践表明,该方法是一种便捷的冷修放玻 璃水的方法,可为兄弟厂家起到借鉴作用,也为我 厂之后的500 t/d窑炉冷修提供了参考方案和经验。